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矽膠產品表(biǎo)麵出現(xiàn)小部分白塊如何解決(jué)

文章出處:廣東www.91科技有限公司 人氣:-發表(biǎo)時間:2020-09-18

在矽膠產品表麵,我們發現了明顯的(de)白塊問題,這是由於矽膠製品(pǐn)的困氣和窩氣嗎?如果是,那麽我們應當如何解決呢?

首先我們應該排除是否是矽膠模(mó)具的問題(tí),繼續采用當前模具做,換成不同(tóng)膠料做,如:抗高撕拉的膠料,如果這個(gè)辦法解決了白塊問題,那麽就可以排除矽膠模具(jù)的問題(tí)了。

上述在排除(chú)了(le)矽膠模具和膠料的問題之後,我們針(zhēn)對(duì)矽膠的(de)生產工藝和設備,提(tí)出了解決方法。

綜上所述:從上圖我們不難看出該(gāi)矽膠製(zhì)品是出困氣或窩氣,表麵(miàn)硫(liú)化後製品內部未(wèi)熟,造成氣體(tǐ)困(kùn)住(zhù)排不出來,出現白塊問題。

下(xià)麵(miàn)針對矽膠製品困氣或窩氣的問題,榮進矽膠製品廠家提供幾點解決辦(bàn)法(僅供參考):

1,選料問題,膠料可能選用得太(tài)差了,膠料一分價錢一分貨應當選(xuǎn)用(yòng)較好的。

2,粉末硫化劑在混煉時可能會有(yǒu)飄散,導致硫化劑與材(cái)料的比例不足。

3、將原料返煉(liàn),輥間距調小一些,打十字架或三角包不少於(yú)20次。

4、原料混煉後,靜置8小(xiǎo)時以上再出片切料。

5、加(jiā)大排氣,或者手工撬(qiào)模輔助(zhù)排氣,或者加彈簧輔助排氣。

6、入模加壓前,用噴壺在原料表麵適量噴水(shuǐ),加強排氣效果(guǒ)。

7、如果白塊已經硫化成(chéng)型,嚐試適當降低溫(wēn)度。可能(néng)是高溫包風,就是空氣還沒來得及排出去,表麵已硫化,空氣隻能憋在裏麵。

矽膠製品發出(chū)味道是因(yīn)為有些矽膠製品廠為(wéi)了節約成本,使用(yòng)不環保,價格低廉的硫化劑。沒有通過BOHS環保無味的檢測。硫化劑是一種促進矽膠原料硫化成型的催化劑,在矽膠(jiāo)成型後48小時後揮發(fā),隻有極少量殘存。雖然硫化劑不會對人體產生傷害,但(dàn)劣質的矽膠製品,由於殘存硫(liú)化劑多,有一股燒焦刺鼻的味道,揮發至少在一個月以上。因此,兒童和家庭容易受(shòu)到傷害。所以定製矽膠產品要選擇有質量的矽膠製品廠家


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